中化新網(wǎng)訊 截至11月1日,由錦州石化自主完成的煉油污水控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目已開(kāi)車平穩(wěn)運(yùn)行35天。
錦州石化煉油污水生化裝置原控制系統(tǒng)為進(jìn)口的PLC,控制器曾多次出現(xiàn)死機(jī)問(wèn)題,不僅恢復(fù)困難,也給維護(hù)和操作帶來(lái)不便。為提高裝置供電和控制系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,錦州石化實(shí)施了煉油污水控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造項(xiàng)目。
項(xiàng)目開(kāi)工前,儀表專業(yè)技術(shù)人員預(yù)先做好前期的數(shù)據(jù)點(diǎn)表以及控制方案的組態(tài),生產(chǎn)技術(shù)人員配合完成流程圖的繪制;在DCS廠家完成了系統(tǒng)各項(xiàng)功能測(cè)試以及控制方案的工廠測(cè)試;將現(xiàn)場(chǎng)電纜貼好標(biāo)簽,以便拆除時(shí)不丟線;將所需設(shè)備材料準(zhǔn)備齊全。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,儀表專業(yè)技術(shù)人員有序開(kāi)展UPS移位安裝以及系統(tǒng)的下線拆除、安裝調(diào)試等工作,解決了新DCS系統(tǒng)與現(xiàn)場(chǎng)5個(gè)制藥系統(tǒng)PLC無(wú)法通訊的難題。
改造項(xiàng)目交付生產(chǎn)使用后,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,操作也更加簡(jiǎn)便,降低了故障率,生產(chǎn)運(yùn)行更加優(yōu)質(zhì)、平穩(wěn)、高效。同時(shí),該項(xiàng)目為煉油污水裝置消除了進(jìn)口卡件成本高、采購(gòu)周期長(zhǎng)等瓶頸,并且增加了一臺(tái)OPC開(kāi)放式過(guò)程控制操作站,實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的互聯(lián)互通,數(shù)據(jù)可傳入MES系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)共享,一體化管控。
?“我們及時(shí)推進(jìn)油井智能化建設(shè),形成了以‘1+1’管控模式、‘2+3’運(yùn)維模式為特點(diǎn)的管理集約化,以遠(yuǎn)程監(jiān)控、無(wú)人值守為特點(diǎn)的生產(chǎn)自動(dòng)化,以流程線上走、人員少跑路為特點(diǎn)的業(yè)務(wù)信息化,以自主學(xué)習(xí)、智能判...
截至目前,大慶油田已完成10.3萬(wàn)口單井、6195座站場(chǎng)的數(shù)字化改造,井場(chǎng)覆蓋率達(dá)97.2%,站場(chǎng)覆蓋率達(dá)89.1%,實(shí)現(xiàn)主體采油廠全覆蓋的關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)。
“當(dāng)前,我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正由概念普及向規(guī)?;茝V演進(jìn),企業(yè)‘不愿轉(zhuǎn)’問(wèn)題初步解決,但大部分企業(yè)仍面臨轉(zhuǎn)型需求不明確、轉(zhuǎn)型路徑不清晰、轉(zhuǎn)型解決方案不成熟等問(wèn)題,‘不會(huì)轉(zhuǎn)’成為關(guān)鍵堵點(diǎn)、卡點(diǎn)。
2024年,普光氣田天然氣凈化廠加快推進(jìn)5G智能巡檢機(jī)器人、5G智能巡檢系統(tǒng)、報(bào)警信息推送系統(tǒng)、交接班系統(tǒng)等信息化建設(shè)項(xiàng)目,智能工廠建設(shè)邁入新階段。
近日,寰球北京公司自主研發(fā)的“施工管理信息平臺(tái)”獲國(guó)家版權(quán)局頒發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書。
2024年12月20日,2024年兩化融合管理體系升級(jí)版貫標(biāo)工作推進(jìn)會(huì)在雄安會(huì)展中心召開(kāi),金陵石化獲“2023—2024年度兩化融合管理體系升級(jí)版貫標(biāo)AAA級(jí)優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)。