中化新網(wǎng)訊 近日,延安煉油廠聯(lián)合二車間在完成300萬噸/年常壓蒸餾裝置機(jī)泵雙端面機(jī)封改造后,實(shí)施機(jī)泵機(jī)封冷卻水線改造,完成了降低水資源使用成本、提升生產(chǎn)效率的目標(biāo)。
圖為改造現(xiàn)場(chǎng)。 (企業(yè)供圖)
在裝置運(yùn)行過程中,機(jī)泵機(jī)封冷卻水扮演著重要角色,但其所用的除鹽水不但用量大而且成本高。為有效降低生產(chǎn)運(yùn)行成本,車間決定對(duì)裝置區(qū)域機(jī)泵機(jī)封冷卻水線進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。改造前期,車間組織技術(shù)人員對(duì)整個(gè)冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,找出存在的問題。經(jīng)過討論分析預(yù)判,該車間制定“先進(jìn)行機(jī)封改造,再更改冷卻水介質(zhì)”的詳細(xì)方案。改造過程中,車間嚴(yán)格按照施工方案,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工管控,將機(jī)泵機(jī)封由單端面改為雙端面,提高了機(jī)泵的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。隨后,他們?cè)賹⑵淅鋮s水由原來的除鹽水改用為循環(huán)水,達(dá)到了降本增效的目的。
截至目前,該廠已完成11臺(tái)機(jī)泵改造,并達(dá)到預(yù)期目的。接下來,該公司將持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新和成本管控力度,為實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。
近日,河南省濮陽市一批化工新材料及氫能產(chǎn)業(yè)研發(fā)聯(lián)合基金項(xiàng)目通過驗(yàn)收,獲得河南省科技廳補(bǔ)助資金251.4萬元。
近日,中國科學(xué)院上海高等研究院唐志永團(tuán)隊(duì)在多尺度氣泡應(yīng)用于能源多相反應(yīng)過程強(qiáng)化研究中取得新進(jìn)展。相關(guān)成果發(fā)表在《化學(xué)工程雜志》上。
近日,中石化(大連)石油化工研究院有限公司兩項(xiàng)技術(shù)入選國家能源局發(fā)布的煉油行業(yè)節(jié)能降碳先進(jìn)技術(shù)名單。
聶紅,中國石化集團(tuán)公司首席專家,我國石油煉制行業(yè)的領(lǐng)軍人才。她任職于中石化石油化工科學(xué)研究院有限公司,專注于煉油加氫催化劑和技術(shù)研發(fā)工作。